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长平公司:多点发力解难题 掘进提效出实招

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日期:2025-06-09

来源:晋能控股集团网站

  面对复杂的地质条件和生产衔接压力,长平公司围绕抓生产、稳产量,从抽放、采煤、掘进三大环节精准施策,通过优化生产组织、创新工艺技术、强化现场管控等措施,全面提升生产效率,助力企业高质量发展。

抽放先行 夯实安全基础

  长平公司将瓦斯治理作为保障安全高效生产的基础,在5304顺槽布置钻机,对抽采薄弱区域实施补孔作业,实行“双跟班”制度,由技术人员每日跟班钻孔施工,安监人员跟班工程质量验收。建立日考核机制,督促队组完成每日进尺与钻孔任务。成立由抽放、安监、瓦斯实验室组成的纠察小分队,不定时开展井下巡查,严抓钻孔深度、封孔质量等关键指标。加大科技创新力度,在6309底抽一巷稳步推进纳米解析剂试验,同步创新开展机械水刀脱煤试验,通过物理破煤技术提高煤层透气性,增加单孔抽采量,提升抽采达标率,为采掘作业创造安全可靠的环境。

采煤优化 释放生产潜能

  长平公司锚定生产目标,强化采面现场管理,“一面一策”精准施策,把各项任务细化量化。在6303工作面,以高效组织为抓手,确保跟班干部、班长全流程参与,统一生产步调。针对顶板支护难题,创新采用门式支架穿工字钢铺网工艺,根据顶板条件动态调整工字钢间距,提高支护强度。在设备管控方面,严格实行停机检修制度,同步开展小班电工技能培训,提高设备检修的效率和质量。针对机头机尾设备易损问题,每班对前后溜机头大架进行吊装调试,避免转载机刮板磕碰设备,确保机电设备安全稳定运行。在5309工作面过SX116陷落柱期间,降低采煤机速度,动态调整采高,精准控制机头机尾推进,实现构造区域安全高效回采。针对机头陷落柱区域,采用“槽钢+锚索”补强支护,在进出陷落柱前后10米范围每隔2米架设一组槽钢,配合锚索加固顶板,保证巷道高度科学合理,排头架穿设工字钢,有效控制三角区顶板,为顺利完成安全生产任务夯实基础。

掘进攻坚 打通衔接脉络

  为缓解衔接紧张的情况,该公司每日召开重点工程推进会,“包队跟班+掘进竞赛”双轮驱动。包队人员现场跟班,确保日进尺达标。开展岩巷、煤巷掘进竞赛,根据巷道类别和进尺标准设置梯度奖励机制,设立单进提效台阶奖、采掘衔接保障奖和突破单进激励奖,对达到日、月单进标准的团队给予奖励,激发员工的工作积极性。加强技术创新,针对53101反掘段断层硬岩的情况,采用分层分段截割法,先切割周边轮廓,再破碎中间岩体,大幅提升截割效率;面对底抽巷掘进机组拐弯难题,加装承载部连接装置与电滚筒,组成简易皮带连续出煤系统,使拐弯处日进尺从2.4米提升至4.8米;为解决底抽巷水患,制作新型扬水器,实现风管驱动高效排水,助力掘进效率提升;加快后备采面圈定进度,为生产有序接续夯实基础。

( 作者:贾浠月 责编:温嘉幸 )