随着沁秀公司坪上煤业下组煤延伸期间出矸量剧增,现有煤仓频繁堵塞,副斜井运输煤矸石任务加重,影响生产进程。为解决这一问题,该公司决定新建煤仓,然而新煤仓位于主要进风大巷内,且施工区域无回风系统,施工时产生的污风将涌入进风大巷,形成串联通风,这一隐患威胁着矿井安全生产。
为此,该公司通风管理部技术人员深入现场勘查,反复研讨技术方案,最终提出人工构造回风通道的创新解决方案。在施工现场,工作人员精准定位,在煤仓施工位置回风侧精心构筑通风设施。为保证设施的可靠性,每一块墙体的砌筑都经过严格把控和反复检查,确保密封性和稳定性。最关键的是,一根直径711㎜的抽放管被巧妙地埋设在通风设施墙体上,犹如为污风打造了专属“通道”。抽放管端头还特意设置了阀门,可根据施工实际灵活调节风量,实现精准控制;另一端则直接引入回风横管,让污风能够顺畅排出矿井。
人工回风通道的成功构筑,不仅消除了串联通风隐患,还解决了煤仓施工期间的通风难题,进一步保障了矿井正常生产秩序。