近日,固庄煤业公司通过实施矿井皮带挡煤板智能化改造项目,成功破解井下生产难题,实现安全生产、成本管控与生产效率的协同提升。
受井下复杂工况影响,该公司掘进工作面运煤皮带交叉搭接点频繁出现划伤、跑偏等故障,月均停机时间达10小时,直接经济损失超5万元。同时,传统挡煤板与皮带架、滚筒匹配度低,漏煤严重,月均更换及维修成本高达1.5万元。
为解决这一痛点,该公司技术团队以废旧皮带架为原料,通过二次加工设计出可调节高度与角度的“智变”挡煤板,并加装防护网提升安全性能,具备安装便捷、维护简单、适配复杂工况等优势,有效降低漏煤率,减少人员受伤风险。
此项改造成本仅需500元,投入使用后,井下生产效率提升15%,每年节约维护成本近18万元。