在寺河矿井下,40多台定向钻机日夜运转,打出的每一米钻孔,都是瓦斯抽采、巷道掘进的“生命线”,直接关乎矿工生命安全与矿井生产进度。如何确保钻孔施工和每一段进尺可靠可溯?寺河矿防突抽放的工作人员通过一场从人工到智能的迭代,给出了答案。
以往,定向钻机施工数据存储在井下设备中,监管全靠“人工跑腿”。工人需携带U盘下井,逐一拷贝每台钻机数据,返回地面后用CAD手动绘制轨迹图,耗时费力且易出现误差。青年职工郭雁华看在眼里,利用业余时间自学编程,研发出“U盘数据自动成图软件”,插入U盘即可自动生成轨迹图,有效解放劳动力,使工作人员从重复性劳动中解放出来,将更多精力投入到更具价值的工作中。
2022年,寺河矿全面安装工业监控视频设备,为井下钻机监管模式升级提供了坚实支撑,矿方与监控视频设备厂家联合攻关,攻克井下数据传输壁垒,实现每台钻机轨迹数据实时上传。如今,所有钻机接入智能平台,作业数据自动归档,从设计到竣工全程留痕,“U盘拷贝、人工汇总”的落后模式成为历史,监管迈入数据化、实时化新阶段。
数据实时上传后,核实数据真实性成了新的课题。起初,安排5到6名工作人员全天紧盯监控比对数据,这种方式不仅让工作人员身心俱疲,且受限于人力,只能采取抽查模式,难以实现全面覆盖,容易出现监管漏洞。“晚上睡觉做梦都在数钻杆。”这句话,更是生动道出了当时工作人员开展数据核实工作的艰辛。
AI技术兴起,寺河矿与华为携手,矿方梳理需求、提供算法支持,华为负责开发,打造出AI智能核查模块。通过高清摄像头捕捉钻杆操作画面,可自动识别钻杆数量并与轨迹数据比对,快速核实数据真实性。研发中,他们重点攻克井下光线昏暗影响画面清晰度、摄像头安装角度受限导致钻杆操作画面捕捉不完整等难题,让人工盯屏成为历史,监管实现从“抽查”到“全覆盖”的质变。
为进一步提升精度,寺河矿将钻机的钻进压力、泵压等工况数据接入平台,由AI实时分析研判。一旦出现参数异常,系统立即预警,并与钻杆数量、轨迹数据交叉印证,形成三重核验体系,彻底堵住造假漏洞,参数超阈值时还会及时报警,将隐患消灭在萌芽状态。
如今,“定向钻孔AI智能核查系统”全面上线,成效显著。过去每天5到6名工作人员的核查工作,现在系统几分钟即可完成;40多台钻机的作业、轨迹、工况均能精准掌控,管理人员查看系统界面便能全面了解情况,监管更高效、更安心。
从解决U盘拷贝的小痛点起步,一群矿山人将AI技术与井下生产实际深度融合,用务实创新破解了监管难题,也印证了煤炭行业的创新从不在“高大上”的噱头里,而在解决实际问题的实效中。