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塔山发电公司磨煤机动静环改造实现能效新突破

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日期:2023-06-13

来源:晋能控股集团网站

,塔山发电公司完成了#1锅炉C磨煤机动静环改造。通过将原动静环改造为分体式结构且动环喷嘴气道为扭曲挤压式,使磨煤机出力提升10%,石子煤量下降50%以上,降低了磨煤机大修难度及成本。

前,该公司的中速辊式磨煤机动静环装置存在材料硬度较低、材质耐磨性差,能耗高且磨煤机出力不足等问题。设备管理部锅炉专业经过大量调研、参考学习,决定在#1C磨煤机大修期间将原来的动、静环更换为一种新型动、静环提效装置。

改造中,公司技术人员积极破冰求解,设计、绘图、联系厂家制作,将动、静环之间易磨损部位选择由洛氏硬度不低于50的耐磨材料制作,磨煤机分体式高效风环与石子煤接触部位使用耐磨合金,确保改造后设备的耐磨性满足长期运行;将原有的动、静环改为分段式结构,降低了检修难度,节约检修成本;将动、静环间隙结构由直上直下改为水平加竖直的复合间隙,有效减少一次风从气道以外位置的漏风,大大提高了一次风的利用率,同时此结构能够有效的防止磨损造成的流通面积增加,保证了效率和寿命;将动环喷嘴气道改造为当前最新型的扭曲挤压形式,在降低一次风量情况下提高喷嘴出口速度,保证出力。

目前#1C磨煤机动静环改造后已连续运行2个月以上,运行试验显示,动静环改造完成对比原出力提高5-6t/h出力,约提升10%最大出力,最大运行电流降低3A,降低电耗5%,石子煤排量下降50%以上。改造后成效显著,不仅实现了提高出力、提高燃煤的利用率,提高了机组最大带负荷能力,降低生产成本,成为公司节能增效新的增长点。

( 作者:李伟 责编:郝倩倩 )